產品型號︰ | WOES |
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產品規格︰ | 智能優化節能系統 |
產品品牌︰ | 萬洲電氣 |
產品單價︰ | 100000/套 |
供貨總量︰ | 10 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2019-12-05 17:48 |
有效期至︰ | 2020-03-05 |
山西某鋼鐵有限責任公司,專業生產建築用鋼筋,設計生產能力鐵、鋼、材500萬噸。其系列產品為︰普通熱軋鋼筋HRB400、HRB400E,HRB500、HRB500E 6mm—12mm(盤卷) 12mm—36mm(直條);熱軋光圓鋼筋HPB300 6.5mm—14mm(盤卷) 16mm—18mm(直條);以及150mm×150mm各種牌號的鋼坯。
該公司實地工況說明︰供配電狀況為2條外網110KV進線,通過變電站(50000KVA變壓器)110/10kV配電系統分配到不同的高壓系統,其中一條進線主要供煉鋼、軋鋼和制氧用電,同時發電站發電進1#變電站;另一條進線主要供煉鐵廠用電,同時作為制氧、軋鋼的雙回路供電電源。
該項目建設主要包含煉鐵、煉鋼、軋鋼、制氧、發電、煤氣系統。系統管理中心的服務器、客戶端部署在調度中心。該項目監測點包含電力監測點338個、補給水系統監測點44個以及動力系統(氧氣、蒸汽、煤氣等)監測點29個。
通過合理的監測點選取,為客戶直觀的展示每種能源的實際產出、使用情況,如︰
高爐本體監控畫面
使用單位︰煉鐵技術員和煉鐵總經理,可根據以上數據去查看1#高爐的實時運行情況,監測的參數(爐頂壓力、爐頂溫度、常壓水/高壓相關數據、熱風/冷風相關數據、氣密箱數據、氮氣、煤氣等其他數據)可以反映出高爐的主要參數和運行情況;
非節能價值體現︰通過系統監測數據可以查看1#高爐的運行情況,達到預判故障的目的,通過重要參數的查看,能夠判斷當前該工段用能是否處于經濟運行狀態;
燒結煙氣脫硫
使用單位︰煉鐵技術員、設備部長和煉鐵總經理,可以根據以上數據去查看燒結脫硫的實時運行情況,實際監測的參數(國控數據、脫硫塔數據、儲氣罐數據)可以反映出燒結脫硫的主要運行參數;
非節能價值體現︰通過系統監測數據可以查看燒結脫硫的運行情況,達到預判故障的目的,通過重要參數的查看,能夠判斷該工段用能是否處于經濟運行狀態;
使用單位︰各分廠調度、技術員、設備部長和總經理,可以根據以上系統數據查看實時所需原料與產出副產品(煤氣)的運行情況,實際監測的參數可以反映出實際生產的主要參數和;
非節能價值體現︰
1、可以方便客戶查找管網的跑冒滴漏情況;(工藝負責人和設備負責人使用)
通過管網數據可以觀察每個區域能源的使用情況,對超過日常生產所需的工段或者工序進行檢修和維修,避免跑冒滴漏。
2、調度使用
結合實際生產能源調配生產,對每個工段各種能源的使用進行合理分配,不同時間段各工段使用的氧氣、氮氣、煤氣的使用量不同,通過合理的調配更好的服務生產調度。
WOES智能優化節能系統(以下簡稱“節能系統”)從設備、工藝、管理三方面對耗能企業進行節能降耗深度挖掘及自動分析診斷,從降低能耗、提高效率、保障安全這三個角度提出節能技改措施,深挖節能效果。
我公司對節能系統的定位是︰一方面對能源使用單位用能實時數據進行在線監測與分析,實現對用能行為的實時管理,從而實現對生產需求科學管理。另一方面對歷史的用能數據進行分類匯整、科學分析,排查用能漏洞、挖掘節能空間。通過我公司WOES系統對生產各主要設備的檢測與分析,電動機經濟運行分析。
1、 設備運行優化節能
1.1、電動機/變壓器經濟運行
1.1.1 通過對球團、噴煤、軋鋼各工段的節能技改,投入節能設備,實現節能降耗。
(1)球團冷風機為一台YKK5005-2 800KW/10KV/56A的高壓電機,節能改造前根據工藝要求風機風門開度在70\%左右,電機運行功率約580KW,經過節能改造後通過風門全開,將變頻器頻率正常運行調整為43Hz左右,電機運行功率約為454KW,實現節能效果可以從WOES智能優化節能系統“對比分析功能中的時比分析”看出,前後的功率變化如下︰
通過數據對比發現,通過增加變頻器負載平均功率下降了128KW。
每年節約電費為128*24*0.463*330=469370元
(2)噴煤工段煤粉引風機為1台630KW的高壓電機,節能改造前根據工藝要求風機風門開度在78\%左右,電機運行功率約387KW,經過節能改造後通過風門全開,將變頻器頻率正常運行調整為45Hz左右,電機運行功率約為309KW,實現節能效果可以從WOES智能優化節能系統“對比分析功能中的時比分析”看出,前後的功率變化如下︰
通過數據對比發現,通過增加變頻器負載平均功率下降了78KW;每年節約電費為286022元
(3)軋鋼還有3台電機未進行改造
三台負載分別為355KW助燃風機、355KW煤氣引風機、280KW空氣引風機,三台電機因生產緣故暫未完成改造。
根據現有設備節能效果評估,3台風機改造後的年節能量也可達到50萬元以上。
1#2#3#粗軋鋼機的三台WVP系列靜止式進相器也未安裝。【WVP2 1600KW/10KV(粗軋鋼機1#2#3#)】
1.1.2 通過LED節能燈一次性節能技改,實現高效用能,節約用能。
已完成2000盞200W節能燈的改造,原有450W高壓鈉燈故障率較高,平均每天就會更換3-4盞,並且相對來說比較耗電,可以實現節能效果(19︰00-7︰00)。
每年直接節約電費為(0.450-0.200)*2000*【0.6613*4+0.4582*1+0.2694*7】*365=910529元
每年實現間接節能為3.5*40*365=51100元(僅核算更換燈具的費用,未核算人工費用)
通過LED燈的更換實現的節能量達到了96萬元。
2、工藝管控優化節能
設備對比分析
1#燒結和2#燒結設備對比運行分析
燒結工段 | 設備名稱 | 設備額定參數型號 | 備注 |
1#燒結 | 1#主抽風機 | YRSK-800-4 4000KW/10KV/272.4A | 運行功率2775KW |
1#冷卻風機 | YRSK-800-4 2800KW/10KV/190.5A | 運行功率1454KW | |
2#燒結 | 2#主抽風機 | YRSK-800-4 4000KW/10KV/272.4A | 運行功率2742KW |
2#冷卻風機 | YRSK-800-4 2800KW/10KV/190.5A | 運行功率1682KW |
通過對比分析發現2019年1月12號設備的對比運行曲線發現
2台主抽風機的功率差不多的情況下,1#主抽風機平均功率2950KW,2#主抽風機平均功率3205KW,2#功率比1#高255KW;
2台冷卻風機的功率差不多的情況下,1#冷卻風機平均功率2174KW,2#冷卻風機平均功率1783KW,1#功率比2#高391KW;
通過問題解決處理每個月可實現節能量12.8萬元。
3、管理策略優化節能
提升精細化管控水平
高爐噴煤工段采用的是1套立磨系統,立磨主電機額定功率475KW,煤磨排風機額定功率630KW,磨機額定出力台式為40t/h。經多方了解到現在1#爐的噴煤量約為15t/h,2#爐的噴煤量約為17t/h。
在考慮原煤質量合格的情況下,結合煤磨運行的情況煤磨產量達到40t/h,每天煤磨實際開機時間只需要19.2小時即可滿足生產,可停機4.8小時,如果生產調配合理可以實現年節能效益44萬元。
總結︰
目前該節能系統項目已在現場穩定運行半年多,應用系統在降低能耗、提升效率、保障運行等方面為用戶提供了各種節能降耗的措施和技術支持,利用系統數據、結合現場的工藝和生產情況,萬洲電氣應用研究團隊從設備運行優化節能、工藝管控優化節能和管理策略優化節能三個層面上全方位的診斷企業用能,取得了非常好的經濟效益,每年的節能效益收入在330余萬元。